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Solución ante rodamiento descontinuado en locomotora de tracción GM

Solución ante rodamiento descontinuado en locomotora de tracción GM

Cuando el repuesto deja de existir

En aplicaciones industriales críticas como el sistema de tracción de locomotoras, la disponibilidad de componentes no es opcional, es determinante para la continuidad operativa.

En este caso, el cliente enfrentaba una situación de alto riesgo: un rodamiento clave había llegado al final de su vida útil y, al intentar reemplazarlo, se encontró con un problema mayor: El modelo había sido descontinuado por los fabricantes originales, lo que implicaba una posible parada prolongada del equipo y un impacto directo en la operación.

Una pieza crítica dentro de un sistema que no se puede detener

El rodamiento evaluado corresponde a una aplicación en motor de tracción de locomotora marca GM, un sistema donde cada componente cumple un rol crítico dentro de la transmisión de potencia.

El rodamiento inspeccionado correspondía a un SKF 467146 M2W23B, de rodillos cilíndricos tipo NU y dimensiones 170x320x58 mm, diseñado para operar bajo condiciones exigentes de carga, vibración y trabajo continuo. En este tipo de aplicaciones, la confiabilidad no es negociable.

Cuando el mercado ya no tiene respuesta

Durante la inspección inicial se verificaron dimensiones básicas del rodamiento, confirmando sus características. Sin embargo, al consultar con fabricantes como SKF, FAG y TIMKEN, se confirmó que la referencia había sido descontinuada.

Esto generaba múltiples riesgos:

  • Imposibilidad de reposición directa
  • Parada extendida del equipo
  • Incremento de costos operativos
  • Riesgo de soluciones no certificadas

El problema dejó de ser una sustitución convencional y pasó a ser una limitación técnica del mercado.

Entender la pieza para poder resolver el problema

Ante este escenario, GRUPO DOYMA ejecutó una evaluación técnica más profunda del componente existente.

Se realizó medición de: diámetros internos y externos, verificación del ancho total, análisis dimensional de los elementos rodantes, evaluación de la geometría de la jaula y verificación de tolerancias en eje y alojamiento.

Este nivel de análisis permitió reconstruir las características funcionales del rodamiento aun sin disponer de planos originales del fabricante.

De la inspección a la solución

Con la información recopilada, se elaboró un plano técnico base del componente, el cual sirvió como referencia para su fabricación. A partir de este desarrollo se validaron dimensiones críticas, se documentó la geometría completa del rodamiento y se gestionó la fabricación con un proveedor internacional.

El fabricante FEIKEN, a partir de los datos suministrados, generó un plano de mayor precisión que fue presentado al cliente para su validación. Una vez aprobado, se procedió con la fabricación del rodamiento bajo la referencia 467146M2/W23B, desarrollado como equivalente funcional del SKF original y garantizando su compatibilidad con la aplicación y las condiciones de operación del sistema.

Lo que realmente se logró en la operación

La solución implementada permitió:

  • Restablecer la disponibilidad del equipo
  • Evitar una parada prolongada de la locomotora
  • Garantizar compatibilidad dimensional y funcional
  • Disponer de una solución replicable para futuras intervenciones

Donde termina el catálogo, empieza la ingeniería

En entornos industriales, el problema no siempre es la falla, muchas veces es la indisponibilidad del repuesto. Este caso demuestra que la ingeniería aplicada puede sustituir la dependencia del fabricante original cuando el mercado deja de ofrecer soluciones.

En GRUPO DOYMA no solo suministramos componentes, desarrollamos soluciones que permiten mantener la continuidad operativa incluso en escenarios donde otros no pueden responder.

Proyecto realizado por Pastor Jose Pinto Bracho Asesor comercial de GRUPO DOYMA.